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發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2017-04-14 閱讀:1311 次
高壓造型線液壓系統(tǒng)根據(jù)公式:N電)n總。n電高壓造型自動(dòng)線是無錫柴油機(jī)廠“七五”期間的重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目,砂箱內(nèi)尺寸為1220X850mm X400/400,設(shè)計(jì)生產(chǎn)率為45整型/h.全線有主附機(jī)共18臺(tái),采用液壓驅(qū)動(dòng),由美國(guó)GE-I型可編程控制器控制。液壓系統(tǒng)采用集中泵站,設(shè)在造型機(jī)旁的地下室中。泵站共有5臺(tái)泵,每臺(tái)的流量為160L/min,電機(jī)功率為22kW,系統(tǒng)工作油壓為5.0MPa.全線有4個(gè)閥箱分別設(shè)在分箱機(jī)、造型機(jī)、合箱機(jī)和捅箱機(jī)旁。該線安裝調(diào)試完投入試生產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)存在以下問題:液壓系統(tǒng)油的流量不夠,油缸運(yùn)動(dòng)慢且有互相干擾現(xiàn)象,造型線的實(shí)際生產(chǎn)率低。
液壓油的溫度很高,夏天可達(dá)70蓄能器氮?dú)庑孤﹪?yán)重,且混入壓力油路中。
因此對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
1油泵裝置的改造泵站共有5臺(tái)油泵,其中l(wèi)臺(tái)備用。在試生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),油缸運(yùn)動(dòng)速度慢且互相干擾,最明顯的是造型機(jī)舉升缸上升時(shí)中途停頓,等鑄型輸送器運(yùn)動(dòng)完成后,才能繼續(xù)上升,且鑄型輸送器運(yùn)動(dòng)時(shí)有爬行現(xiàn)象。備用泵加入工作后,上述現(xiàn)象雖有好轉(zhuǎn),但仍然存在,造型線的實(shí)際生產(chǎn)率也只有20整型/h.這主要是因?yàn)橐簤合到y(tǒng)的內(nèi)泄漏嚴(yán)重,造成了泵站的流量不夠。
P油°0油其中:電機(jī)功率N電=22kW油泵工作壓力P油=5.0MPa由上面計(jì)算可知:在保持電機(jī)功率不變的基礎(chǔ)上,油泵的流量可增大至211L/min.為此在重新設(shè)計(jì)油泵裝置時(shí),保留了原來的電機(jī),把原來流量為160L/min的油泵換成200L/min的葉片泵。這樣一則可以節(jié)省電控系統(tǒng)的改造費(fèi)用,二則可縮短改造周期。同時(shí)還對(duì)油泵的吸油過濾器進(jìn)行了改造,原來泵的吸油過濾采用網(wǎng)式濾油器,流量為480L/min(是泵流量的3倍),裝在油箱里,經(jīng)常堵塞,而且清洗很麻煩?,F(xiàn)改為線隙式濾油器,裝在油箱外泵的吸油管上,流量為1000L/min(是油泵流量的5倍)。
改進(jìn)后基本解決了泵站的流量不足問題,造型線的實(shí)際生產(chǎn)率由20整型/h提高到30整型/h,可靠性有了較大的提高,同時(shí)濾油器的壽命延長(zhǎng),而且清洗方便。
2油冷卻裝置的重新設(shè)計(jì)造型線生產(chǎn)時(shí)泵站的油溫高達(dá)60C左右,高于55°C的最高工作油溫。在夏季油溫可高達(dá)70 ~80°C.油溫的升高使油的粘度大幅度下降,這就更增大了液壓系統(tǒng)的泄漏,同時(shí)又加速密封件的老化,縮短其使用壽命,使系統(tǒng)工作狀況惡化,嚴(yán)重影響造型線的正常生產(chǎn)。系統(tǒng)的內(nèi)泄漏又加速了油溫的升高,且原來的油冷卻器換熱面積只有4m2,冷卻效果差。
首先進(jìn)行油冷卻裝置的設(shè)計(jì)計(jì)算。
估算液壓系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量:Q造型線實(shí)際牛產(chǎn)率Q 11造型線設(shè)計(jì)生產(chǎn)率N總――為泵站的總功率n電一為電機(jī)效率,。
無錫地區(qū)夏季炎熱,因此設(shè)定冷卻水的入口溫度ti=35°C;設(shè)定油溫達(dá)到50°C時(shí),冷卻器開始工作Ti=50°C;據(jù)冷卻器技術(shù)參數(shù),設(shè)定水出口溫度t2=38°C;油的出口溫度T2=45°C.則平均溫差:考慮到結(jié)油垢、水垢等各種因素影響,將換熱面積放大30%. 18/3.6齒輪式油泵。
為強(qiáng)化冷卻效果,把從冷卻器流出的熱水直接送到冷卻水塔冷卻,然后再流回循環(huán)水池。同時(shí)把油箱的有效容積由4m3加大到6m3,把冷卻油泵的吸油管和回油管都接到油路的放大部分,使熱油盡可能經(jīng)冷卻后流回壓力油泵的吸油處。
油箱上還安裝了溫控儀表,當(dāng)油溫達(dá)到設(shè)定溫度時(shí),冷卻油泵和水泵同時(shí)打開;當(dāng)油溫降至要求的溫度時(shí),兩泵同時(shí)關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)了油溫的自動(dòng)控制。
改造后效果很好,在夏季持續(xù)35C的高溫天氣下,造型線每天兩班連續(xù)生產(chǎn),油溫仍能控制在55C以下。
3蓄能器裝置的改造改造前后的蓄能器液壓原理圖如下圖所示。改造前活塞式蓄能器的容量為60L,充滿一半時(shí)NW2發(fā)信號(hào),XC1失電,使l臺(tái)壓力油泵卸荷,至全部充滿時(shí)NW1發(fā)信號(hào),使另1臺(tái)壓力油泵卸荷(圖中未畫出)。550L的壓力容器由11個(gè)50L的氮?dú)馄拷M成,管接頭多,氮?dú)庑孤﹪?yán)重,每天要補(bǔ)充幾瓶氮?dú)?,既麻煩又不?jīng)濟(jì)。且活塞下腔的氮?dú)饪赏ㄟ^密封圈進(jìn)入壓力油管,產(chǎn)生液壓沖擊。這不僅引起振動(dòng)、噪聲,而且易損壞液壓元件。
改進(jìn)前后的液壓原理圖改進(jìn)后原來的活塞式蓄能器被12只50L皮囊式蓄能器取代。按常規(guī)一般皮囊式蓄能器和卸荷溢流閥配套使用。如果更換溢流閥,一則時(shí)間長(zhǎng),要影響生產(chǎn),二則必須采用進(jìn)口閥。怎樣才能保留原來的溢流閥,又能在皮囊式蓄能器充滿30L和60L壓力油時(shí)發(fā)信號(hào)使油泵卸荷,為此在壓力油管中安裝了兩只電接點(diǎn)壓力表,當(dāng)蓄能器充滿30L壓力油時(shí),I號(hào)電接點(diǎn)壓力表發(fā)信號(hào),使XG失電,一臺(tái)泵卸荷;充滿60L壓力油時(shí),號(hào)電接點(diǎn)壓力表發(fā)信號(hào),使另兩臺(tái)卸荷(因備用泵也加入工作)。
0MPa蓄能器充滿60L壓力油,則P=5.CMPaV2=600―60=540(L)。I號(hào)電接點(diǎn)壓力表發(fā)信號(hào)的壓力P1(充滿30L壓力油):經(jīng)生產(chǎn)證實(shí),造型線運(yùn)行穩(wěn)定,可靠性有較大提高,蓄能器可使用三個(gè)月才需充氣,且氮?dú)獠粫?huì)混入壓力油中,電接點(diǎn)壓力表工作可靠,使用壽命長(zhǎng)。
用楔壓試驗(yàn)檢查灰鑄鐵件的抗拉強(qiáng)度楊榮煌孫立國(guó)湯魏(442050長(zhǎng)春第1汽車集團(tuán)公司二鑄廠)主題詞:楔壓試驗(yàn)楔壓強(qiáng)度抗拉試驗(yàn)抗拉強(qiáng)度1抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)存在的問題目前鑄造行業(yè)中,一般只把抗拉強(qiáng)度和硬度作為灰鑄鐵材料的力學(xué)性能檢驗(yàn)指標(biāo)?;诣T鐵的抗拉強(qiáng)度是通過對(duì)澆注的力學(xué)性能試棒進(jìn)行拉力試驗(yàn)來實(shí)現(xiàn)的。一般力學(xué)性能試棒可采用澆注單鑄試棒或附鑄試棒兩種方法來制取。所謂單鑄試棒就是把澆注力學(xué)性能試棒與澆注鑄件本身在時(shí)間和空間上分開進(jìn)行,所謂附鑄試棒是指澆注力學(xué)性能試棒與澆注鑄件在同一模板上進(jìn)行。無論是單鑄試棒還是附鑄試棒,雖然盡量做到所澆注的力學(xué)性能試棒與所代表的鑄件冷卻條件相仿,但由于受到生產(chǎn)條件和工藝因素的限制,仍然存在或多或少的差異。
第一汽車集團(tuán)公司二鑄廠采用的是沖天爐與工頻爐雙聯(lián)熔煉,化學(xué)成分范圍較單工頻爐熔煉波動(dòng)大,因此試棒與鑄件的化學(xué)成分在時(shí)間上存在差異。
另外,采用澆注過程的隨流孕育,這樣更使得澆注的試棒與鑄件本身的化學(xué)成分存在更大的差異,導(dǎo)致試棒的性能與鑄件的性能不一致。其次,澆注試棒的砂型與鑄件的砂型由于緊實(shí)率不同、型砂的厚度不同,使得冷卻速度不同,導(dǎo)致試棒所反映的性能不能代表鑄件的性能。此外,即使試棒的化學(xué)成分、冷卻速度與鑄件一致,由于試棒與不同的鑄件厚度存一16在差異,也導(dǎo)致試棒所反映的性能不能真實(shí)地代表鑄件的性能。
關(guān)于這一點(diǎn)可以從日常的生產(chǎn)中得到驗(yàn)證。在試棒的金相組織中發(fā)現(xiàn)游離的碳化物,而在對(duì)應(yīng)包次的鑄件中卻沒有。這就間接地反映出試棒與鑄件性能的差異。另外,在化學(xué)成分相同的情況下澆注試棒與凸輪軸鑄件,然后把凸輪軸鑄件制成拉力試棒,同力學(xué)性能試棒試驗(yàn)對(duì)比,結(jié)果發(fā)現(xiàn)二者的性能差別很大。
除此之外,用試棒檢查抗拉強(qiáng)度不但昂貴,而且費(fèi)時(shí),它需要人工澆注試棒,需要消耗一定的能源和原材料。澆注附鑄試棒時(shí),對(duì)于大型的現(xiàn)代化鑄造廠,還有可能涉及模板布置不開,影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)拍等問題。
2楔壓試驗(yàn)針對(duì)上述問題,提出了楔壓試驗(yàn)。楔壓試驗(yàn)是在靜止的工藝上用的斷裂試驗(yàn),與抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)相似。在專用的裝置上安裝兩塊楔子,試樣夾在兩塊楔子的中間,作用在楔子上的上、下壓力使試樣斷裂,這種作用在試樣單位面積上的最大斷裂力就是楔壓強(qiáng)度。
楔壓試驗(yàn)避免了抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)中試棒所反映的性能不能代表鑄件性能的情況,同時(shí)也不需要人工4結(jié)束語4.1在保留使用原電機(jī)的基礎(chǔ)上,用流量為200L/min的葉片泵取代原來的l60L/min的油泵,較好地解決了液壓系統(tǒng)油流量不足的問題,使造型線的實(shí)際生產(chǎn)率由原來的20整型/h提高到30整型/h,可靠性也有較大提高。
4.2設(shè)計(jì)的油冷卻裝置能較好地控制油的溫度,即使在夏季35°C以上的持續(xù)高溫天氣下,造型線每天兩班生產(chǎn),油溫仍能控制在55°C以下。由大面積的高的一條有效途徑。
4.3用皮囊式蓄能器取代活塞式蓄能器,保留原來的溢流閥和電控,在皮囊式蓄能器充滿壓力油時(shí),電接點(diǎn)壓力表發(fā)信號(hào),通過原來的電控,使油泵卸荷,是一種較好且可靠的方法。該裝置工作可靠,故障率低,且投資少,見效快,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。